凸輪板是葉片泵定子的重要零件,它決定定子曲線的形狀和精度,材料為40Cr鋼。工件加工流程為:鍛造一機加工一調(diào)質(zhì)一精加工一滲氮加熱淬火一修整。原熱處理工藝采用滲氮淬火,要求淬火后硬度為52-57HRC。但生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),凸輪板總產(chǎn)生變形缺陷。經(jīng)分析其產(chǎn)生的原因,發(fā)現(xiàn)采用高頻感應退火機進行加熱淬火熱處理,效果良好,可以滿足生產(chǎn)需要。
滲氮加熱淬火生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),由于該零件各部位有效加熱尺寸厚?。坝锌祝┎痪?,加熱不均,導致淬火后變形較大,達0.1mm左右,淬火后硬度也不均勻,甚至出現(xiàn)開裂現(xiàn)象。由此導致淬火后(變形)對凸輪曲線的修整加工更為困難,變形嚴重或開裂者,往往造成產(chǎn)品失效報廢,經(jīng)濟損失較大。
采用高頻感應退火機對凸輪板進行加熱淬火熱處理,其感應器一般是根據(jù)凸輪板的規(guī)格制作的仿形感應器,加熱溫度通常為900℃,加熱后對凸輪軸進行噴水冷卻工藝,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),凸輪板的誤差小于0.1mm,達到了技術(shù)要求指標,改變了滲氮加熱淬火產(chǎn)生的變形以及硬度不均勻現(xiàn)象,較大減少了工件的報廢率,提高了經(jīng)濟效益。
采用高頻感應退火機進行加熱淬火熱處理后,凸輪板的變形在允許的范圍內(nèi),達到了技術(shù)要求指標,滿足了生產(chǎn)要求,提高了生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量,產(chǎn)品合格率達96%以上,同時,降低了工人勞動強度,產(chǎn)品生產(chǎn)成本較大下降。